华龙公司加大设备改造力度促企业发展

  吹瓶车间生产现场

本网讯(宣传员 许斌 刘芳 报道日前,武汉华龙生物制药有限公司投资300余万元,对PP线相关设备进行了更新改造,提高了生产效率和产品质量,促进了企业发展。

据了解,自广信科教集团控股华龙公司后,公司销售市场逐步扩张,主打产品聚明胶肽注射液市场需求量迅猛增长PP瓶生产线进入满负荷生产。该公司吹瓶机于2003年投入使用,由于当时技术原因,生产速度慢,效率低吹瓶过程中用料多,浪费大,包装材料成本较高瓶身透光率,灯检过程中不容易发现瓶内有异物等,给药品带来一定质量隐患……这些问题严重影响了药品生产和质量,给销售带来一定影响。

为降低生产成本,提高产品质量,广信科教集团有限公司副总裁、华龙公司董事长吕家燕指出,尽快淘汰现在的PP线相关设备并进行更新,确保市场对产品的需求保证患者用药安全。华龙公司迅速成立招标办,安排专人进行考察和采购招标,确认采购大输液PP瓶吹瓶机、全自动吊环熔焊机、相应的模具及配套冷水机组,塑料注射成型机组、水浴灭菌器、反应罐等设备,合同金额达300多万元。

技改期间正值高温,吹瓶线所在车间为密封区域且没有空调,该公司参加设备技改人员不怕苦不怕累,奋战在工作一线。面对新设备存在的问题,他们一方面请专业技术人员指导,一方面尝试不同方法进行改进。如吹瓶机设备中的伺服电机在调试时经常报警停机,厂家多次派人来均未得到较好解决技改小组人员不断摸索设备的运行周期和协调步骤,最终发现报警停机现象是由于参数设置不合适所造成,经调整后,问题马上得到解决。经过三个月新引进设备安装、调试工作,生产线终于按计划投入使用。目前,设备运行状况良好,保证了公司生产的正常进行。

新PP瓶生产线采用“两步法”吹瓶,经过制胚、吊环等一系列工序,有效地保证了产品的工艺质量;生产速度明显提高,人工耗时明显降低,由单位产量每天14小时减少到7小时,同时岗位定编人员由原定的10人操作减少为8人;每个PP瓶重量平均用料由原来的65克/瓶减少为26克/瓶;生产出来的PP瓶不仅外观更加美观,产品的透光率经检测更是达到了95%以上,远远超过了国家标准和企业标准的规定(55%),可见异物和装量在检测过程中更安全快捷。此次设备技改后,为华龙公司节约大量的生产成本,降低了生产费用,消除了质量隐患,提高了工作效率,促进企业快速发展。(完)

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